11月15日,全区首个封闭冷通道机房在北河局二楼试验成功。该套系统由四平联通自主设计、自主实施,冷热通道完全分离,节能效果显著。
管控能耗是提质增效的重要举措之一,四平联通公司始终把节能降耗列为维护管理的工作重点,动力维护技术团队结合专业特点,深入探索节能降耗的措施,计划通过试用改造机房冷通道的设计来改变气流循环,从而减少空调系统的运行时间和动能消耗。
在经过对现场设备清查、了解设备散热情况、空调布置等多角度进行综合分析,确定在北河机房进行冷通道分离节能降耗试验。首先将有源设备由纵横交错的4列16个机柜整合到2列横向8个机柜,机房净面积减少36平米。两排有源设备面对面摆放,空调在两侧近距离对面放置一主一备,中间为集中进冷风通道,设备后方倒流疏散热风,设备上方及每架设备间空隙采用阻燃双面铝聚氨酯材料封闭,将上盖做成可拆卸活动式结构,便于维护。同时自主安装调试一台75瓦风机及温控开关、温度传感器等。
改造费用0.2万元,空调由原来的3台缩减为1台工作,冬季(10月下旬至次年2月末)由风机从室外引进冷空气降温,风机由温度开关自动控制启停,其耗电量仅为空调的1/20,初步估算冬季可节约电费2万元,年总体降低费用约3.5万元,极大的改善机房能效问题。
下一步四平联通将进一步总结经验,推广应用至全区适当规模乡镇机房改造实施,尽早落地,尽早见效,助力企业节能减排和降低运营成本的目标。